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探究移動電站液壓拉移裝置的制造

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探究移動電站液壓拉移裝置的制造

1遷移方案

綜采工作面移動電站車群一般由20~36個平板車組成,分別承載移動變壓器、組合開關、泵站和工具、材料等,總質量達到150t。工作面巷道往往起伏變化大,單靠一、兩部絞車很難實現安全拉移,運輸系統復雜,安全系數低。為解決該問題,利用工作面液壓系統,制定了液壓千斤頂分段遷移的方案電站遷移系統由遷移平板車、遷移小車、十字軌枕、千斤頂、液壓站、操作閥組和簡易擋車器等組成,如圖2以30輛電站列車為例,每10輛平板車為1組,安裝1套遷移裝置。每段實現單獨拉移,可有效降低整列電站列車拉移跑車風險。液壓動力源采用移動電站乳化液泵站,1套遷移裝置的2臺遷移平板車成對使用,利用電站的車盤。當遷移平板車A與軌道鎖定時,伸出千斤頂,遷移平板車B前移;遷移車平板B移動到位后,與軌道鎖定,打開遷移平板車A與軌道的鎖定裝置,收縮千斤頂,拉動遷移平板車A前移。推移千斤頂有效行程與軌枕節距相同,均為750mm,每次拉移步距為750mm,循環前進。第1組拉移完成后鎖定,再依次拉移第2、3組。每組遷移裝置連接處電纜需預留出拉移步距的長度,全部拉移完畢后,人工將電站尾部的軌枕和軌道拆除轉移至電站前部安裝,如此循環,實現電站整體遷移。

2電站遷移裝置

主要部件

(1)軌枕,軌枕采用十字形設計,兩側設計有壓板,用于固定軌道。軌枕中間為導軌,用于遷移小車的行走導向。導軌的兩側中間位置留有遷移小車抱閘鎖車孔。軌枕強度高,整體性好。

(2)遷移小車,遷移小車整體套裝在十字軌枕導軌上,防止掉道。其一端通過銷軸與遷移平板車底部耳座連接,另一端與拉移千斤頂連接。小車兩側分別有4個導向輪和2個制動器,定位鎖孔為拉移千斤頂提供固定點。遷移小車液壓系統設置有液壓鎖,確保千斤頂可靠動作,防止誤操作。

(3)簡易擋車器快速簡易擋車器為雙月牙形式,由厚度為30mm的鋼板焊接而成,有效擋車高度為450mm(平板車碰頭高度為400mm),下部為魚口,套裝在十字軌枕中間的導軌上,底部使用快速防脫銷軸連接,能夠有效防止電站后溜。根據巷道傾角和電站列車長度,在電站前、中、后部安裝2~4個擋車器,拉移前,拆掉中部和前部的擋車器。

3主要參數的確定

泵站壓力為31.5MPa,拉移千斤頂缸徑為120mm,活塞桿徑為70mm,最大行程為760mm,千斤頂最大推力為35.6t,最大拉力為23.5t。取電站最大質量的變壓器車和巷道傾角為30°進行驗算。10輛電站列車中間布置一套遷移裝置,即推移和拉移平板車數量各為5輛。10輛設備車質量約50t,所需最大推力為12.5t,可以滿足要求。

4現場應用情況

電站自移裝置于2012年5月在鮑店礦十采區103上05工作面試驗運行3個月,共推進750m,出煤91萬t。電站自移裝置設有專門擋車器,利用軌道本身作為移動電站生根點,采用遠距離操作,提高了安全可靠性,實現了電站車群的安全拉移。采用液壓遷移電站,比傳統絞車牽引電站拉移效率大大提高,操作工藝簡單,性能可靠。拉移時間由原來4h降至1h,作業人員由15人降低到4人。同時還避免了頻繁挪移絞車、施工絞車地錨、更換鋼絲繩等工程量的增加和材料的投入,經濟效益顯著。

5結語

該裝置不改變目前移動變電站設備固定在平板車上的工作方式,驅動裝置可靠,液壓系統簡單,效率高,可以適應目前所有采用軌道拉移電站的煤礦工作面,解決了綜采工作面電站拉移難題。下一步對軌道系統進行改進,實現無軌道行走,拓展應用范圍。

作者:馬運峰孔慶康董友泉田賀單位:兗礦集團鮑店煤礦

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